2023年12月23日,華電電科院自主研制的E級燃氣輪機透平一級動葉在華電上海奉賢燃機發(fā)電有限公司順利通過48小時試驗驗證,實現(xiàn)國內(nèi)首次掛機運行,標志著中國華電在國內(nèi)率先邁出重型燃機核心部件自主研制應用的關(guān)鍵一步。
志之所趨 無遠弗屆
燃氣輪機被譽為裝備制造業(yè)“皇冠上的明珠”,是現(xiàn)代制造業(yè)的“動力之源”。透平一級動葉是重型燃機典型熱端零部件,制造工藝復雜、難度大。華電電科院勇?lián)厝?#xff0c;挑戰(zhàn)“最難制造”裝備,錨定解決燃氣輪機核心技術(shù)難題,聯(lián)合國內(nèi)頂尖裝備制造企業(yè),開展E級燃機透平一動的國產(chǎn)化研制。
面對行業(yè)基礎弱、攻關(guān)任務重的現(xiàn)狀,自2022年項目伊始,華電電科院立即抽調(diào)精兵強將,組成燃云黨員突擊隊,篤志打贏本次創(chuàng)新攻堅戰(zhàn)。突擊隊發(fā)揮迎難而上的精神,秉承中國華電“馬上就辦,辦就辦好”的工作作風,連續(xù)作戰(zhàn)爭分奪秒,集中力量攻堅克難,確保2023年實現(xiàn)E級燃氣輪機一級動葉國產(chǎn)化的目標。
踔厲奮發(fā) 篤行不怠
一級動葉葉片內(nèi)部冷卻孔能夠有效降低葉片溫度并保護其不受過熱和損壞,其設計制造涉及冷卻效率、流動阻力、制造難度大等問題,是本項目亟待攻克的技術(shù)難點。
面對行業(yè)空白領域難題,突擊隊沒有前人經(jīng)驗可以借鑒,只能摸著石頭過河,不斷嘗試。為此,突擊隊聯(lián)合加工制造單位,定制了4種不同優(yōu)化方案,通過流體和有限元計算逐一校核。經(jīng)過不斷的迭代優(yōu)化,終于獲得了與原廠件不同的、優(yōu)化的葉片冷卻孔分布、尺寸和擾流結(jié)構(gòu),達到冷卻效率與原廠件相當?shù)乃健?/p>
攻克了技術(shù)難題,突擊隊邁出了萬里長征第一步。但是他們并不滿足于原有設計,勵志做到行業(yè)頂尖。經(jīng)過不斷的評估和驗證,突擊隊創(chuàng)新性提出了將原廠件中的金屬涂層升級為熱障涂層,在抗腐蝕的基礎上增加了葉片的承溫能力,以降低葉片服役過程中的溫度和應力值,提升葉片的可靠性。結(jié)果顯示這套方案不僅可行,而且進一步提升了國產(chǎn)葉片的可靠性和壽命。在質(zhì)量驗收規(guī)范制定方面,通過對原廠件的分析、數(shù)據(jù)積累,并聯(lián)合加工廠家共同制定了能夠滿足國產(chǎn)化的質(zhì)量驗收標準。
為了確保方案的可行性,突擊隊聯(lián)合國內(nèi)葉片研制單位、高校進行了多方面的充分驗證,制定出能夠保障葉片安全掛機的試驗驗證體系,為國產(chǎn)葉片的掛機運行保駕護航。
經(jīng)過前期的技術(shù)積累和夜以繼日的拼搏奮斗,突擊隊攻克了葉片結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計、精密鑄造、葉片加工和熱障涂層升級等一系列技術(shù)難點,在設計優(yōu)化、規(guī)范制定、鑄造、精加工、熱障涂制備等全流程實現(xiàn)自主可控,成功研制了與原廠件總體性能相當、部分指標領先的一級動葉,實現(xiàn)了燃氣輪機高溫通流部件的100%國產(chǎn)化,并形成了一套固化的工藝體系和質(zhì)量保證體系,為E級燃機關(guān)鍵部件質(zhì)量檢驗與評定提供依據(jù),填補了國內(nèi)空白。
艱難困苦 玉汝于成
歲末寒冬,冷風獵獵。2023年12月,上海已是隆冬時節(jié),在寒潮的影響下,氣溫已跌至零下,不少地方出現(xiàn)了冰凍或薄冰。
在這樣寒冷的天氣里,突擊隊為了掛機試驗順利完成,不辭辛苦、不畏艱難,連續(xù)奮戰(zhàn)30天。他們有時需要深入現(xiàn)場親自拆裝和搬運沉重的機械;有時需要和寒冷的天氣“搏斗”,在呼嘯的冷風中堅持作業(yè);為確保機組平穩(wěn)運行,有時需要在現(xiàn)場連續(xù)堅守24小時。
“千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金?!?023年12月23日,項目團隊順利完成E級燃氣輪機一級動葉裝機運行48小時考核,各項指標參數(shù)正常,項目取得圓滿成功,成功突破最后“一公里”。
在燃機國產(chǎn)化的道路上,華電電科院將繼續(xù)在科技成果轉(zhuǎn)化方面發(fā)揮作用,創(chuàng)新奮進、奮勇爭先,聚焦重點研究方向,為實現(xiàn)燃機整體行業(yè)形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈,保障我國能源和國防戰(zhàn)略安全作出更大貢獻。
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